復合肥布袋除塵器采用分室離線清灰技術(shù),逐步分室、分袋噴吹除塵布袋外表面粉料,具有清灰、過濾、除塵效果好的優(yōu)點,凈化效率達到,而收集的粉料可通過卸料裝置再次返回工作室,進行二次利用。
復合肥布袋除塵器面對復合肥生產(chǎn)過程中揚塵大、、粉料遇潮氣水解性大、易沾附等特性。 、覆膜濾布,讓粉料沾附在布袋表面而不進入布袋濾層,讓清灰變得 加簡易,減少粉塵阻力,加大布袋透氣性。高溫熱熔自控焊接技術(shù),解決了縫紉制作除塵布袋遇到腐蝕產(chǎn)生的開線、斷線問題。
作為除塵的復合肥除塵器,在我們生產(chǎn)生活中做出了巨大貢獻,然而在復合肥布袋除塵器的日常運行中,由于出現(xiàn)某些故障,或者運行條件會發(fā)生某些改變,都將影響設(shè)備的工作性能和正常運轉(zhuǎn)狀況,要定期地進行檢查和適當?shù)恼{(diào)節(jié),做好復合肥除塵器的措施,用以延長除塵濾袋的壽命,降低動力消耗及回收有用的物料。
在處理燃燒氣體或高溫氣體時,常常有未燃燒的粉塵、火星、有燃燒和爆炸性氣體等進入系統(tǒng)之中,有些粉塵具有自燃著火的性質(zhì)或帶電性,所以要做好復合肥除塵器防止燃燒、爆炸和火災事故的措施。
復合肥除塵器應(yīng)用效果:
1、實踐證明,廣泛應(yīng)用于水泥廠的氣箱脈沖袋除塵器同樣可以適用于化肥行業(yè)的硫基復合肥粉塵的回收。
2、系統(tǒng)自從2006年10月開機以來,尾氣中的復合肥細小顆粒全部收集下來,沒有出現(xiàn)粉塵外逸現(xiàn)象;每天可回收復合肥粉塵1.6噸,經(jīng)濟價值450元;(參考資料:生產(chǎn)每噸復合肥排放的粉塵量0.8~1.5kg)
3、采用的集中收塵系統(tǒng)的降低了工程總造價和運行功率,減少了實際維護費用;
4、由于收集的粉塵顆粒較大,回轉(zhuǎn)卸料器的噪音較大;后改為雙層重錘閥卸料,避免了噪音和卸料器的磨損;同時在灰斗增設(shè)了震動器進行手動輔助卸灰,避免卸灰時的堵料現(xiàn)象;
5、整個系統(tǒng)總造價約22萬元,裝機功率為40.35KW,實際運行功率約為32kw/h;
復合肥布袋除塵器在清灰過濾布袋口內(nèi)增設(shè)導流管,引導瞬間產(chǎn)生的噴吹氣流正確進入除塵布袋內(nèi)部,由于導流管采用流線縮口設(shè)計,加大噴吹氣流壓力,讓噴吹清灰變得 。
復合肥布袋除塵器依據(jù)復合肥實際生產(chǎn)流程、揚塵特性,讓復合肥布袋除塵器實現(xiàn)在線維護、檢修,長期穩(wěn)定運行,解決揚塵大、粉料、糊袋等一系列問題,實現(xiàn)過濾、清灰、再利用,滿足環(huán)保要求。
復合肥的加快了各復合肥生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)線產(chǎn)量的增大和生產(chǎn)線的增加,但復合肥生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵大多數(shù)廠家以旋風除塵器治理為主,旋風除塵器由于技術(shù)落后,捕塵能力差,除塵效果不能達到環(huán)保部門及各廠家的要求。
根據(jù)我公司技術(shù)人員現(xiàn)場勘察情況,復合肥除塵器存在以下幾點問題:
1、生產(chǎn)線產(chǎn)生粉塵的設(shè)備多滾篩、震篩、硫化床、皮帶輸送機;
3、復合肥粉塵性質(zhì)容易吸收潮氣,天氣陰雨、空氣含水率高時容易水解造成除塵器糊袋,影響生產(chǎn)線產(chǎn)量;
2、管道長、阻力大,管道設(shè)計不合理;
4、除塵器的工作狀態(tài)在整個生產(chǎn)線運行中至關(guān)重要,生產(chǎn)線一旦開啟就不容易停下,因此除塵器的長期正常運轉(zhuǎn)就重要了。
因此,我公司技術(shù)人員在深入了解了復合肥生產(chǎn)工藝及粉塵產(chǎn)生的原理后,會同公司技術(shù)人員就幾大難點問題展開技術(shù)攻關(guān),經(jīng)過多次技術(shù)交流。
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